来源:期刊VIP网所属分类:机电一体化发布时间:2020-01-10浏览:次
摘 要:某电动汽车(以下简称“某车型”)D档蠕行,车速2~3km/h行驶时伴随整车抖动,严重影响车辆的驾乘舒适性。文章基于某主机厂在研车型存在的该问题进行测试分析,通过对振动信号的colormap进行分析,分析出电机的阶次振动是导致蠕行抖动的主要原因;通过对比该车型与标杆车的扭矩变化曲线,提出后续优化标定方案。文章研究为电动汽车蠕行抖动优化设计提供依据,对整车NVH性能提升有重要意义。
关键词:电动汽车;蠕行;抖动;测试分析
《电动自行车》(月刊)创刊于2003年,由江苏省轻工科技情报总站、中国自行车协会助力自行车专业委员会主办。
前言
電动汽车作为一种新能源交通工具,可解决传统汽车发动机燃油燃烧导致的尾气排放,具有低污染、低噪声、高效率等优点,是今后交通运输行业发展的重要趋势。
目前,国内市场上的电动汽车品牌及车型较多,但不少新兴主机厂对新能源车辆系统匹配及电控系统开发缺乏经验,且技术积累不足,导致不少车型不具备蠕行功能。车辆在高压上电完成,变速箱挡位挂至前进/倒退挡,松开制动踏板后车辆必须在踩下油门后才能起步行走;或车辆在蠕行过程中表现不佳,容易出现抖动及顿挫感。文章通过对驱动电机本体、方向盘及座椅导轨振动进行测试,通过试验手段分析蠕行抖动产生的原因,对整车NVH性能开发过程中VCU、MCU程序设计及驱动电机结构设计具有指导意义。
1 蠕行抖动测试
1.1 测试设备
本次试验借助LMS Test.lab数采前端及分析软件、CAN线、三向振动加速度传感器等附件完成。依据汽车行业针对整车振动问题的常规测试方法对驱动电机本体、方向盘、座椅导轨位置进行振动测试。
1.2 测试方案
通过对该车蠕行抖动问题进行主观评价,结合振动产生机理及现有的试验设备情况,制定如下测试方案:
(1)原状态D挡蠕行工况,车速2~3km/h;
(2)控制扭矩标定斜率:恒扭矩蠕行工况测试;
(3)N挡断电滑行工况(排除电机影响)主观评价;
(4)标杆车蠕行工况下扭矩、车速、电机本体、方向盘、座椅导轨振动测试;
(5)优化后驱动电机样机测试。
1.3 数据记录与振动分析软件
测量时,振动信号通过三向振动加速度传感器采集,扭矩信号、车速、转速等信号通过CAN线读取,采集到的信号传输到数采前端,借助其完成振动信号与数字信号之间的转换;采集到的振动和扭矩、转速等数据使用LMS Test.lab分析软件进行处理,通过该软件分析,最终获取振动colormap图、扭矩变化曲线、转速曲线等,并保存到计算机硬盘里[1]。
2 测试数据分析
2.1 原状态D挡蠕行工况测试数据分析
图1为原状态D挡蠕行工况,车速2~3km/h时测试结果。从图中可以看出,约13Hz左右,座椅导轨和电机本体存在振动,与主观感受一致,即车速3km/h行驶时,伴随整车抖动。从图2可以看出,扭矩降低段对应座椅导轨振动波动较大,且扭矩降低点对应动力总成刚体模态。
图1 原状态座椅导轨、电机colormap图
图2 原状态电机扭矩、转速和座椅导轨振动曲线
从图2可以看出,扭矩降低段对应座椅导轨振动波动较大,且扭矩降低点对应动力总成刚体模态。蠕行抖动段扭矩下降,初步判定是扭矩变化导致,2.2章节对恒扭矩蠕行工况整车振动进行测试分析。
2.2 恒扭矩蠕行工况测试分析
图3为D挡、恒扭矩(恒扭矩25Nm)蠕行工况测试结果。从图中可以看出,约13Hz左右,座椅导轨仍存在振动。车速2~3km/行驶时整车仍有抖动,但主观感觉相比标定之前有一定改善。说明,扭矩标定程序对蠕行工况整车抖动有一定影响。初步分析可能的原因:(1)悬架模态影响;(2)动力总成刚体模态影响,排查是否为动总刚体模态影响可通过挂N档上电推行,整车仍伴随抖动现象,上电之后电机产生励磁扭矩,变化的负载与励磁扭矩作用下激励刚体模态。由此判定,恒扭矩25Nm,D挡蠕行工况产生整车抖动的主要原因是电机4阶激励,激发起约13Hz的动力总成刚体模态。
图3 恒扭矩工况电机扭矩、车速、座椅导轨
振动曲线及colormop图
针对可能影响因素(1),起步至车辆蠕行过程中,车速较低,路面激励不足以激励悬架模态,初步判断非悬架模态导致,可做断电滑行(排除电机影响),先通过主观感受评价该车速下是否仍有整车抖动现象。
针对可能影响因素(2),后续可做以下测试验证,①测试当前状态动总刚体模态;②动总上增加大质量验证;③置供应商提供+50%刚度悬置验证;④测试相电流信号;⑤扭矩上升速度、最大扭矩的调整验证。
2.3 N挡断电滑行工况主观评价
经过做N挡断电滑行工况(排除电机影响)测试,主观评价未发现整车抖动现象,即可排除悬架模态的影响。
2.4 标杆车蠕行工况测试分析
图4为标杆车D挡蠕行工况电机本体和座椅导轨振动测试数据,对比图4和图1数据,标杆车无蠕行抖动现象,主观感受上标杆车也不存在蠕行抖动现象。对比标杆车电机与原状态车辆电机本体振动测试colormap图,可以看出标杆车电机本体振动无明显阶次,且振动幅值小于原状态车辆电机本体振动。
图4 标杆車蠕行工况座椅导轨、电机本体振动colormap图
图5为标杆车相电流、扭矩、座椅导轨振动曲线。鉴于标杆车不存在蠕行工况车内抖动现象,该车型的VCU和MCU程序标定建议参考标杆车数据进行设计。具体设计建议如下:
(1)建议相电流使用图5上的扭矩变化曲线,使扭矩变化更平滑;
(2)蠕行抖动段图5下红色框框出的区间内座椅导轨振动波动较大,后续程序标定可优先采用低、恒扭矩,其次小扭矩变化;
(3)若(1)、(2)方案无效,则增大扭矩,使电机转速快速通过蠕行抖动段。
图5 标杆车相电流、扭矩变化及座椅导轨振动曲线
对于新兴电动车企,在设计控制电机驱动车辆的蠕行扭矩的方法过程中,建议参考标杆车的标定策略,可缩短开发周期及降低开发成本,也可在标定程序设计阶段规避起步或蠕行抖动问题。
2.5 优化后驱动电机样机蠕行工况测试分析
针对上述排查过程中出现问题,供应商也针对以上问题进行了分析并对电机结构进行优化。较原状态电机,本次测试样机供应商做了如下优化改进:(1)定、转子轴向长度缩
短;(2)减小轴向气隙不均匀度;(3)绕组改为短距,减小气隙谐波磁密。主机厂将优化后样机搭载在同一辆车上进行验证。测试过程中VCU和MCU程序标定版本同2.1测试工况,测试结果见图6所示。
图6 更换改进后电机座椅导轨、电机本体振动colormap图
更换优化改进后电机,测试结果表明,电机4阶振动仍然存在,但主观感受蠕行工况车内抖动较小。表明供应商对电机本体的优化改进有一定效果,但仍需结合CAE手段深入分析电机4阶激励产生的具体原因,以在产品设计阶段即可规避风险,从源头上解决问题。
3 结论
文章以某车型D挡蠕行工况整车抖动为案例,依据汽车行业针对整车振动问题的常规测试方法进行测试分析,结合电机振动产生机理、蠕行扭矩控制方法、排除关联部件影响、对比分析法设计试验程序。然后通过对测试数据进行分析,确定产生整车抖动的主要原因为电机4阶激励,激发起约13Hz的动力总成刚体模态。提出蠕行扭矩标定设计考量建议,对前期开发有重要指导意义。文章对进一步分析蠕行工况整车抖动问题及提升整车NVH性能有非常重要的作用。
参考文献
[1] 陈昕,王朝建,等.汽车发电机通风噪声阶次分析方法研究[J].微特电机.2013,(41):37-39.
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文章名称: 某电动汽车蠕行抖动测试分析
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