前言:
大港石化公司炼油厂重油催化装置沉降器转油线已腐蚀,需更换。转油线由沉降器顶部标高34.702米,与设备反应器标高12.00连接,转油线最高标高36.213米。由Ф377×14 Ф426×14两段组成。工程结构示意图如下:
转油线材质为15CrMo,设计参数如下:
1、设计压力0.2Mpa; 2、设计温度500°C;3、工艺介质:高温混合油气;
4、管线规格Ф377×14 29米;Ф426×14 22米5、DN400 90°弯头5个;
DN350 90°弯头2个;6、管线材质15CrMo;7、转油线总重量6.850t。
一、施工方案
1.施工方案:
转油线分两段预制:即DN350上段总重3.6t,DN400下段(即水平段)重量3.2t,分段在地面施工完毕后吊装就位。
2.施工顺序:
分两段预制→管线组对→焊接→热处理→无损探伤→试漏检验→上段DN350吊装就位→搭接施工平台(固定支架施工平台、弹簧吊架施工平台及连头处施工平台)→安装固定支架及弹簧吊架→吊装水平段转油线→连头焊接→热处理 →无损检测→防腐保温→施工验收。
二、施工技术要求:
1.对原材料及钢管要求:检查钢材出厂合格证书,并用光谱分析复验钢材材质。
2.要求焊前预热,焊后热处理,焊接要求采用氩弧焊打底,手工盖面。
3.焊缝要求100%探伤拍片,合格级别二级合格。
4.管线安装垂直度,最大不大于30mm,水平度最大不大于20mm。
5.在焊接施工期间采用远红外线测温计进行测温,发现温度低于要求时应随时加热。
三、现场质量控制
A.焊接质量控制:
1.焊前预热:管线对口要求采用对口器对口,焊接前预热采用热电偶加热时采用不锈钢丝绑扎在管口两侧,距坡口边沿15mm,热电偶顶部要贴紧焊件表面,并在顶部盖一块保温棉。然后缠绕绳型加热器,坡口两侧约300mm,加热器以外150mm包保温棉,加热器部位暂不保温,通电加热至250~350°C,恒温10~15分钟,记录下温度曲线。
2.焊接期间预热:预热达到要求后,切断电源立即进行焊接,电阻丝不能拆下,焊接是严密监控层间温度,层间温度低于250°C时应立即通电加热。
3.焊缝外观检查:焊接完后立即进行外观检查,不能有气孔、裂纹、夹渣等缺陷,咬边深度小于0.5mm,咬边累计长度小于焊缝总厂的10%,如有上述缺陷,应立即修补。
B.焊后热处理质量控制:
1.焊后热处理要求:经外观检查后,应立即将焊口用保温棉包好,待冷却到100°C,检查整理热电偶和加热器合格后包保温棉,接通电源进行焊后热处理,达到300°C时,以小于220°C/小时速度升温,加热后650~680°C,恒温2小时,然后以小于275°C/小时速度降温,至300°C时断电自然冷却,记录下热处理曲线。
2.热处理,必须保证每道口都有一根热电偶测温,且每到口的热处理曲线都要真实;热处理时,必须报管道的两端的管口堵死以免通风,影响热处理的效果。
3.热处理检验要求:用电子式测硬度仪检验热处理后必须对焊缝热影响区、母材硬度进行100%检查。焊缝及热影响区硬度HB≤母材硬度+100。
如检查不合格时,找出原因,并及时对不合格焊口进行热处理,检查硬度,直到合格。
C.管线安装组对质量控制:
管口组对采用单面V型坡口,坡口角度60±5°钝边厚度1~2mm, 对口间歇2~3mm,对口错边要求小于1mm。
D.吊装技术要求:
吊装采用70吨日式汽车吊吊装:吊车距沉降器中心距离20米,吊车扒杆全部伸出42米,拔杆与地面夹角60度时吊车最大起重量4.5吨,转油线上部分重量最大3.75吨。小于最大起重量,可以安全起吊施工。
E.弹簧吊架及管线安装技术要求:
弹簧吊架高度应按图纸给定的高度安装,弹簧应调整冷态值,并作记录,用ф20圆钢临时固定,待系统安装、试压、热运完毕后,方可拆除调整。
管线安装垂直度,最大不大于30mm,水平度最大不大于20mm。
四、施工安全要求
吊装施工准备和实施过程中安全质量保证体系必须正常运转,全体施工管理人员必须对该工程吊装重视,落实安全质量保证体系,做到定岗定责,各班组明确分工,以确保吊装工程达到安全体系的要求。
1.必须认真检查起重机具和受力核算。
2.在吊装作业时,在没有完全固定牢固可靠的情况下,起重机不能减少起重力。
3.在设备吊装过程中提升或下降要平稳。不准有冲击振动等现象发生。
4.在施工过程中,施工人员必须明确具体分工和责任在整个吊装过程中,不得擅自离开岗位,吊装时划分施工警戒区应围有禁区标志。所有施工人员进入施工现场必须戴安全帽。
5.设备起重与搬运现场施工必须遵守国家颁布的《建筑安装工程安全技术规程》的有关规定。
6.在吊装上部转油线组对沉降器顶部管口时,转油线采用5t倒链予以固定,固定牢固后方可进行焊接施工。在沉降器的顶部及侧部设立临时支架。
五、结果与效果
通过采用以上质量控制,在较短的时间安全优质完成了施工任务,所有的焊口经100%拍片一次合格率达到100%合格,其中一级片占80%以上。经质量部门严格检查,工程质量达到了优良标准。
六、体会与改进措施
由于采取的措施得当,在施工条件差,工期紧的情况下,为了有效保证管道焊接质量,我们对焊前准备,焊接工艺制定,焊后检验严格把关,施工现场所有焊接的15道焊口进行了100%射线探伤,一次合格率达到100%。受到了有关部门的好评。
今后需改进的措施:防腐保温施工,高空作业多,工人劳动强度大。应该为地面作业,与管线一起吊装。但必须采取保护措施,防止吊装作业时过程中损坏保温层。
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重油催化沉降器转油线更换施工方案
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