深溪沟导流洞进口岩坎围堰防渗帷幕灌浆效果浅

来源:期刊VIP网所属分类:电力发布时间:2013-02-04浏览:

  摘要:深溪沟电站导流洞进口区岩体破碎,围堰基础由回填的炮渣、基岩等组成,渗透条件差。为保证施工的顺利进行,对该区岩体进行了帷幕灌浆处理,针对特殊情况还采用了特殊的施工方法。质量检查和压水试验表明,帷幕基本达到设计要求。

  关键词:进口,围堰,防渗,帷幕灌浆

  1 前言:深溪沟水电站工程在右岸布置有两条导流洞,其在施工期间作为导流洞使用,兼有永久性泄洪洞的作用。对于施工期间的保截流,以及对施工保障,并对大坝的正常运行都有重大影响。由于导流洞工作面位于水位线以下,为保证正常施工,在导流洞外施工一道岩坎围堰挡水,设计岩坎围堰底宽8m,围堰基础岩层裂隙发育,紧邻大渡河,河水大量渗入开挖面,严重影响导流洞进口的开挖和砼浇筑施工。根据设计文件,在岩坎围堰635m至600m高程进行帷幕灌浆,经过对岩坎的帷幕灌浆,效果检查。说明帷幕灌浆达到设计要求,对导流洞进口的顺利施工奠定了基础。

  2 进口施工条件

  深溪沟水电站位于乌斯河-金口河大峡谷中,区内高山耸立,河谷深切,岸坡陡峭,为典型的“V”型河谷。帷幕灌浆部位为震旦系灰白色原层-中层层状泥质白云岩,岩层产状平缓,倾向上游,偏坡内,结构面由顺层挤压破碎带、小断层破碎带和节理裂隙等组成,现场观察岩坎河岸表面风化严重,裂隙发育,有明显渗水,局部区域有较大的涌水。

  另外由于施工工期的要求,考虑施工进度及帷幕的重要性,采用无盖重法施工,对导流洞进口部分开挖,将基岩表层初平,在开挖不停止的同时施工防渗帷幕,既保证了导流洞的开挖,基础砼的施工,并且一起进行帷幕灌浆。这样做的好处在于节约了整体工期,保证在洪水到来前使围堰得以施工完成,但是也对施工组织提出了更高的要求。

  3 帷幕灌浆的设计、施工和监测

  3.1 帷幕效果受进水口地质条件的影响

  帷幕灌浆效果首先取决于岩体的可灌性,即岩体裂隙发育程度、张开程度、充填情况。由于本区岩体受构造、风化、爆破和卸荷等作用的影响,破碎强烈,呈碎裂~碎块状,裂隙张开,呈碎裂~碎块状,裂隙张开,透水性极强。为水泥浆的渗入提供了很好的通道,浆液扩散半径较大,具有很强的可灌性。同时由于透水性好,形成的几股较大的集中渗涌容易造成注入的水泥浆随涌水流失,难以沉淀,难以形成帷幕。

  由于裂隙发育程度、张开程度及充填物的不同,岩体渗透条件也存在各向异性。浆液沿某一、二组高倾角裂隙渗透形成条状(带状)帷幕,这就造成了注入量随着排序衰减,外排孔浆液沿垂直于幕线方向有利于扩散,形成条状(带状)帷幕,切割和封闭了内排各孔,使内排各孔之间互不串浆,仅沿孔附近未充满浆液裂隙渗透。缓倾角层面裂隙多细微且闭合,基本很少吸浆。岩体的渗透性不仅取决于裂隙的张开度,还和贯通性有关。裂隙少而张开和裂隙很发育旦较细小的岩体的吕荣值相近,但单位耗灰量却有很大差别。由于裂隙夹泥的存在,对岩体的可灌性有一定的影响。进水口特大渗漏段较为普遍,灌浆时易造成浆液流失,需要采取特殊的处理措施。

  3.2 帷幕设计

  由于受现场施工条件的影响,对最初的帷幕设计进行了修改。帷幕设计为二排孔,梅花形布置,孔距2m,排距1.5m,第一排幕底高程600.0m,第二排幕底高程605.0m。但由于为满足工程的保度汛要求,赶在洪水期前使围堰形成一定高度,保证闸室的混凝土的浇筑任务,对帷幕设计进行了部分调整。

  (1)将2#导流洞前的帷幕(EB段)由原来轴线处调整至新轴线上,以确保帷幕完全落在岩坎基岩上,确保帷幕质量。帷幕调整为单排孔,孔距2m,幕底高程600.0m。

  (2)为易于施工,将中隔礅处帷幕(CD段)由原轴线调整至坡脚处,沿坡脚线布置。帷幕调整为单排孔,孔距2m,幕底高程600.0m。帷幕钻孔为斜孔,方位角平行于洞轴线,顶角8度,倾向下游。

  3.3 帷幕灌浆的施工

  在灌浆孔口埋设孔口管,采用孔口封闭,自上而下分段综合灌浆的方式灌浆。帷幕施工自635.0m高程开始灌浆,基岩低于635.0m高程的,以现场实际基岩面高程起灌。

  施工双排帷幕孔时,先施工下游排,再施工上游排;排内分序加密施工,孔分两序,先施工Ⅰ序,再施工Ⅱ序孔,次序孔需在先序孔灌浆超前不小于15m时方可施工。帷幕灌浆孔孔径不小于φ60mm;质量检查孔孔径为φ76mm;孔位偏差不大于±10cm。孔口管采用φ76mm地质套管,采用0.5:1水泥浆埋设,孔口露出20cm,待凝48h后即可进行下一步施工。灌浆孔各段长及终孔孔深误差不超过±20cm。

  为提高灌浆效果,灌浆孔在灌前进行严格的钻孔冲洗,裂隙冲洗及压水试验。钻孔冲洗采用大量水配合高压风进行敞开式冲洗,使残留在孔底和粘附在孔壁上的岩粉、碎屑等杂质冲出孔外,以免堵塞裂隙进口,影响浆液进入。裂隙冲洗,采用压力水脉动冲洗,压力为灌浆压力的80%,且不大于1MPa,延续20min。使岩石裂隙和空洞中所充填的松软的、风化的泥质充填物冲出孔外,有利于浆液进入裂隙且与接触面胶结坚固。压水试验,采用简易压水,压力为灌浆压力的80%。进行压水试验首先可以通过压水结果,对灌浆情况做出初步推测,其次可以使裂隙张开,利于浆液进入与岩体胶结。

  灌浆采用孔口封闭,自上而下,不待凝分段循环灌浆法,每段灌浆流程为钻进~冲洗~压水试验~灌浆~扫孔~复灌。浆液比重由稀变浓,逐级变浆,比重分为2:1,1:1,0.8:1,0.5:1。

  3.4 集中渗流处理

  由于进口岩坎基础由回填的炮碴,风化的基岩组成,经过构造、风化、爆破、卸载。基础破碎强烈,渗漏通道发育,透水性极强,易形成特大渗漏,其中位于2#导流洞口与中隔墩连接处形成有两股较大涌水。灌浆时,造成注入的水泥浆随涌水大量流失,灌浆无压无回,采用浓度更大的水泥浆、水泥砂浆及瓜米石、棉花进行封堵,无明显变化。之后对岩坎临空面进行喷锚,浇筑混凝土挡墙,并预埋引水钢管,对渗涌水进行集中引流,逐渐封堵。

  在施工中,利用预埋导管平衡水压力。在施工注浆时,在引流导管开始出浆时,自下而上,逐渐关闭导管,利用管道中的静水压力与岸坡外的动水压力相平衡,进行灌浆。采用导管的方法,一方面使水泥浆不至于大量随涌水流失,造成窝工和浪费;另一方面,在两个方向的水压力作用下,更有利于水泥浆在基岩中沿垂直于渗流方向,即幕体方向扩散,在经济,快速的情况下更好的形成防渗帷幕。通过现场施工、观测,形成帷幕效果良好,无渗漏。

  3.5 质量检查

  为检查帷幕灌浆效果,在代表性地段按5%比例布置专门检查孔,孔深与相邻帷幕灌浆孔孔深一致,一般布置在灌浆异常地段,如耗灰量大、浆液外漏严重、灌浆效果可能不理想等处。

  经检查:帷幕效果良好,达到设计效果。其它调整过的帷幕段效果达到防渗要求,形成了较好的封闭条件,起到了很好的防渗作用。经最终压水试验,整个帷幕达到设计要求。

  4 帷幕灌浆效果

  4.1 取芯观察

  在各代表性地段布设了帷幕检查孔,通过检查孔钻取岩芯观察:整个孔段有水泥结石且充填密实,张开裂隙中见水泥结石脉,细微裂隙有水泥膜填充,形成整体,岩石胶结紧密,形成整体。

  4.2 压水试验

  设计要求,帷幕防渗标准为ω≤5Lu。为检查帷幕效果,对检查孔进行了压水试验,压水试验结果表明:进水口帷幕达到设计要求,所有孔段ω≤5Lu,效果良好,总体灌浆效果优良。合格率达到100%,优良率≥95%。

  5 结束语

  实践证明:深溪沟电站进口帷幕灌浆是成功的、有效的。说明前期工作、施工与设计、地质密切配合,质量监控的重要性。

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