青铜峡水电站9号机调速器的改造

来源:期刊VIP网所属分类:电力发布时间:2012-03-07浏览:

0引言
青铜峡水电站9号机组30 MW水轮发电机于1995年8月投产发电,水轮机为轴流转浆式机组,型号为60-LH-550,采用DST-100-4.0型调速器进行机组的转速自动调整,电网频率跟踪和负荷控制,其结构组成如下:电调柜为模拟电路调速器,具有导叶和轮叶双重调节功能,机柜部分有导叶和轮叶电液随动系统,反馈系统,开度限制机构,紧急停机电磁阀,手自动切换阀,双滤油器及分段关闭机构等,调速器主要技术参数为主配压阀直径100 mm,主配压阀工作行程25 mm,额定工作油压4.0 Mpa,转速死区<0.05%,随动系统准确度<1.5%。
1青铜峡水电站9号机组原DST-100-4.0型调速器在运行过程中存在的问题
水轮机调节系统灵敏度差,空载时频率波动大,稳定性差,调速器不能投入自动运行。调速器电柜为模拟电路控制元件,电柜电子元件漂移较大,工作性能极不稳定,导致调速器工作不稳定,电子元件易损坏,难以满足微机监控的要求。电液转换器(伺服阀)抗油污能力低、易发卡,造成调速器工作不稳定和调负荷无法正常开停机等故障,给机组安全运行带来隐患。电气柜主要模件备品厂家已不再生产。调速器生产厂家目前已经不生产此类调速器,备品备件难购买,调速器检修维护困难。经水电站组织多方面技术人员专家现场试验多次消缺处理,调速器达不到自动稳定运行,问题一直未能解决,决定对水电站9号机组调速器机柜和电柜控制部分实施改造。
2 设备选型
    根据水电站9号机组自动控制部分,包括调速器电柜,机柜顺序控制装置存在的实际问题,青铜峡水电站召集多方技术人员各类专家对水电站9号机组多年存在的问题进行分析,总结设备选型原则,技术先进,调节性能好,安全可靠性高,功能完备,操作、检修维护方便,调速器机柜和电柜可匹配性好的厂家为原则,经过反复比较、论证,择葛洲坝能达公司生产的WBST-100-40机电合柜的微机调速器为水电站9号机组技能改造产品,设计中取消了传统的机械开度限制装置,取消导叶,轮叶钢丝绳反馈,用步进电机控制方式取代原导叶浆叶环喷式电液转换器(伺服阀)的驱动控制的液压随动系统,取消了主配压阀以上的油管路,使调速器柜内机构大为简化,电气部分采用了高性能的PCC可编程控制器,取代模拟电路电气控制部分,可实现精确测频,并能实现与监控系统的高速通讯。
2.1 WBST-100-40微机PCC智能调速器电气控制主要性能与特点
WBST-100-40微机调速器具有3种操作方式,自动运行,电气手动运行,机械手动运行。PCC可编程控制器作为主机,采用了简单易懂的梯行图编程,具有容错自诊断功能。电气回路中导叶,轮叶反馈采用进口感应式位移传感器,无滑动触点,避免了漂移,干扰行差等问题。具有独特全数字式控制,自适应变参数并联PID调节功能,设置了频率跟踪,开度跟踪,功率跟踪等。为适应水头变化要求,设置了自动和手动输入水头装置。根据现场要求,设置标准可靠的通讯接口,与上位机数字通讯,实现计算机监控管理。采用先进的触摸屏,实现数字传递,参数修改,状态显示,故障报警,故障追忆功能。
2.2 WBST-100-40微机调速器机械液压部分的主要性能特点
步进式随动系统取代电液随动系统,提高了抗油污能力,克服了多种液压阀存在卡阻问题,且简化调速器结构,使调速器可靠性提高,实现免维护。实现浆叶开度与导叶开度和电站水头的数字协联关系,保证机组在不同状态下实现高效率运行,设置导叶分段关闭装置确保机组甩负荷时机组转速上升率,蜗壳水压上升率,满足调速器计算要求。具有简单、可靠的操作功能,当电气部分发生故障时,可无扰动地切换到手动状态,提高了调速器的运行可靠性。设置紧急停机装置,可以保证调速器发生电气故障时能较快关闭导叶。主配压阀采用锻件,阀芯为三法盘结构形式,过流强高硬度材料经久耐用,耐磨性高。采用集成式紧急停机电磁阀,连接油管少,机械结构简单,功能完善,可靠性高,检修方便,维护量小。
3 WBST-100-40微机调速器的安装与试验
    根据水电站技术部门的要求,对水电站9号机组30MW水轮发电机组调速器进行改造,按照厂家提供的产品重新设计电气、机械液压图纸,严格按照图纸要求铺设电缆,改造油路,调速器柜体安装。做好WBST-100-40微机调速器试验前的各项准备和通电整体试验工作。
3.1 调速器安装
a) 将调速器运至安装基础面后,拆除调速器机柜;将调速器整体吊至安装基础面后就位,检查底座水平,对称紧固调速器基础联接螺栓;恢复调速器机柜;联接调速器反馈机构;
b) 系统管路配接、油压系统设备安装完成,位置确定后,开始系统管路的安装工作;清洗设备及管路附件,安装设备与管路接口法兰,根据实测距离和设计图纸在安装现场切割下料;合理布置管路支架、吊架,对接管路,调整管路水平度及垂直度,点焊固定并分段编号;管路焊接完成后对管路彻底清扫,进行打压试验,试验压力为系统额定压力的1.25倍,耐压时间30分钟,各部焊缝无渗漏;
c) 电缆管的处理、电缆敷设、挂牌、固定,电缆头制作,芯线绑扎或走线槽,以及字头号的打印,防火封堵等,遵从电缆安装的一般规定。电缆在剥皮后,用500V兆欧表测试其芯线对地及其它芯线的绝缘,必须大于100MΩ。特别提到的是,进入测速探头、水位传感器、位移传感器、电液转换器的屏蔽电缆,其屏蔽层须进入元件的进线孔内。在电调柜一端,屏蔽层在紧靠芯线接线端子处分开,接入设计的屏蔽层端子。上端子的线头,留有适当的长度余量,不得使端子承受芯线的拉力。电缆牌、芯线字号清晰明确。对所有电缆线两端解开对线、查线;
d) 对到货的油压装置压力表、压力开关、压力变送器、液位变送器、液位信号器、补气阀等进行初步校验和整定。合格后,妥善安装。
3.2电调柜的整体试验
a) 在调试人员的指导下,电调柜两路电源带电,检查电源变换装置正常,检查两路电源切换正常;
b) 调速器充油,导水、反馈机构已连接,机械柜调整完毕,进行:导叶开度传感器试验;电液转换器试验;电子调节器动态特性试验;电液调节装置极限增益试验;容错功能试验,通道切换试验;电液调节装置漏油和耗油量测定;电液调节装置辅助功能检查;
c) 调速器静特性试验。试验时永态转差率bp为6%,比例增益Kp和积分增益KI取最大置,微分增益KD置于零。短接断路器合闸位置接点。调整频率信号源,使输入频率信号按一个方向增高或降低。每次接力器变化得到平衡后,记录频率值和相应的接力器行程,绘制静态特性曲线;
d) 调速器在机组空载试验中的检查试验:进行手动和自动切换试验时,接力器无明显摆动。在自动调节状态下,机组3min转速相对摆动值不超过±0.15%。频率给定的调整范围满足±10%。在空载扰动量为±10%时,超调量不超过扰动量的30%;超调次数不超过2次;调节时间符合设计规定。在自动调节状态下,调速器失去一路工作电源的试验,观察调速器无摆动;失去一路测频信号,调速器无明显摆动。失去两路工作电源,调速器关机;
e) 调速器在自动开停机及事故停机流程中的试验:在自动开机中,检查调速器的两段电子开限的执行情况,根据开机时间和开机转速超调量,调整电子开限数值。在自动停机过程中检查调速器的执行关机情况。在事故停机过程中,检查事故停机电磁阀动作情况;
f) 调速器在甩负荷试验中的测试记录:机组甩25%负荷,用记录仪记录发电机电流、转速量、接力器位移等量,以发电机电流消失点为起点,接力器的不动时间小于0.2s;甩100%负荷,超过稳态转速3%的波峰不超过2次;甩100%额定负荷后,从接力器第一次向开机方向移动起到机组转速摆动值不超过±0.5%为止所经历时间不超过40s;
g) 带负荷连续72h运行。
4安装调试过程中存在的问题及解决方法
a) 调速器在功率模式下运行时,由于水电站9号机组上游渠较长且渠道内杂物较多,使水头变化较频繁,为了输出有功功率稳定,导叶、轮叶需要不停调节。特别是在水头变化很快时,在导叶和水头的双重影响下,为了维持协联关系的稳定轮叶调节尤其频繁,造成轮叶步进电机温度非常高。由于水电站9号机组属灌溉机组,只对渠道水量有要求,决定将调速器切换至开度模式运行,在开度模式下导叶开度固定不动,轮叶调节次数明显降低,轮叶步进电机温度不高;
b) WBST调速器机械部分取消了导叶机械反馈,调速器在电手动运行时处于开环运行状态,引导阀和主配压阀实际应用中不可能在绝对中位,这样在运行中导叶和轮叶会自动的缓慢偏移,造成有功输出变化。我们要求厂家技术人员将电气反馈量引入电气手动调节回路,有效的解决了电手动运行时的负荷变化。
5结语
    青铜峡水电站9号机组微机电调经过本次技术改造及开机试验,原调速器出现的问题都得到了解决。机组实现开机并网迅速,调解性能良好,运行稳定可靠。微机调速器操作方便,可靠性高,维护量小,主要技术指标均达到水电站9号机组的要求。通过对9号机调速器的改造,解决了水电站多年的一大设备隐患,为确保水电站的设备安全运行打下坚实的基础,也为青铜峡水电站在今后的调速器改造工作提供参考。

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文章名称: 青铜峡水电站9号机调速器的改造

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